本文針對火電廠循環(huán)水排污水水質特點,進行了回用處理工藝實驗研究。結果表明,強化混凝可有效去除循環(huán)水排污水中的有機物,對COD、TOC去除率分別為61.2%、47.5%,減輕后續(xù)膜系統的有機污染;二級軟化對Ca2+、Mg2+、總磷、TOC、全硅的去除率分別為86.5%、92.5%、97.9%、27.4%、84.3%,減輕后續(xù)膜系統的無機污染;反滲透回收率可達到85%,反滲透產水可以作為鍋爐補給水水源,反滲透濃水可以作為脫硫工藝用水。提出了地表水水源循環(huán)水排污水強化混凝-二級軟化-超濾-反滲透回用處理工藝。
隨著《水污染防治行動計劃》和“排污許可證”環(huán)保政策的密集實施,對火電廠取、排水水量和排水水質指標限制越來越嚴格,而且部分地區(qū)通過實施階梯式水資源費收取辦法,水資源成本大幅上漲,迫使火電企業(yè)必須實施深度節(jié)水和廢水綜合治理工作。循環(huán)水系統用、排水水量占循環(huán)冷卻型火電廠總用水量和總外排量的80%~90%,循環(huán)水系統節(jié)水減排是該類火電廠節(jié)水和廢水綜合治理工作的重點。
目前,大部分循環(huán)冷卻型電廠已通過加強原水預處理、優(yōu)選水穩(wěn)劑、升級凝汽器管材來提升濃縮倍率;循環(huán)水排污水作為脫硫、輸煤和除渣用水回用,但仍有大量剩余的循環(huán)水排污水需要外排。此外,還有少數電廠已采用反滲透工藝對循環(huán)水排污水進行脫鹽回用,但是均存在預處理不完善、膜污堵嚴重、系統回收率低、化學清洗頻繁、膜壽命縮短等問題。
筆者根據地表水水源循環(huán)水排污水水質特點,結合核心工藝實驗研究,提出了地表水水源循環(huán)水排污水回用處理工藝路線,為循環(huán)冷卻型火電廠節(jié)水和廢水綜合治理工作提供技術支撐。
1 實驗材料與方法
01 循環(huán)水排污水
實驗水樣為華北某循環(huán)冷卻電廠循環(huán)水排污水,該廠循環(huán)水補充水水源為地表水,凝汽器為銅管,循環(huán)水運行過程投加有磷阻垢劑、有磷碳鋼緩蝕劑和銅緩蝕劑,循環(huán)水濃縮倍率控制在4.0倍。循環(huán)水排污水主要水質指標見表1。
由表1可知,循環(huán)水排污水Ca2+、Mg2+、全硅、總磷(TP)、COD、總有機碳(TOC)濃度較高。
02 實驗及水質分析方法
(1)實驗方法
強化混凝除有機物實驗:量取1L循環(huán)水排污水于1L的燒杯中,用H2SO4將循環(huán)水pH調至實驗pH,加入實驗劑量的FeCl3,以200r/min攪拌30min后,靜置30min,上清液過濾后測定pH、TOC、COD等水質指標。
二級軟化實驗:Ca(OH)2或NaOH劑量優(yōu)化。量取1L經強化混凝后的循環(huán)水排污水于1L的燒杯中,加入實驗劑量的Ca(OH)2或NaOH,以200r/min繼續(xù)攪拌30min,靜置60min,過濾上清液分析水質,確定Ca(OH)2或NaOH最優(yōu)投加量。
Na2CO3劑量優(yōu)化。量取1L循環(huán)水排污水于1L的燒杯中,加入最優(yōu)投加量的Ca(OH)2或NaOH,以200r/min攪拌30min后,直接加入實驗劑量的Na2CO3,繼續(xù)攪拌30min,靜置60min,過濾上清液分析水質,確定Na2CO3最優(yōu)投加量。
超濾(UF)實驗:UF實驗采用外壓式中空纖維膜元件,運行方式為死端過濾,運行模式為:過濾→反洗→沖洗,過濾周期為30min,進水流量為2.5L/h,分析產水濁度,并記錄膜兩側壓差。
反滲透(RO)實驗:RO膜組件采用美國陶氏公司的LCHR-4040膜,投加2mg/L阻垢劑。實驗采用濃水回流的運行模式,設計RO在回收率分別為75%、85%條件下運行。
(2)水質方法
水質分析方法采用標準法測定;TOC采用multiN/C 3100 TOC分析儀(德國耶拿)測定;電導、pH采用SevenGo DuoTM便攜式多參數水質分析儀(瑞士梅特勒-托利多),濁度采用2100Q濁度儀(美國哈希)測定。
2 結果與討論
01 強化混凝實驗研究結果分析
循環(huán)水排污水中的有機物會對膜回用工藝造成影響,去除工藝有混凝澄清和生物法。排污水中有機物均為難降解有機物,可生化性很差,直接采用生物法進行處理,有機物去除效果極差,需要先通過高級氧化來提高循環(huán)水的可生化性,但工藝復雜,工程實施難度大。
筆者考察火電廠常用的強化混凝工藝對循環(huán)水排污水有機物去除效果。循環(huán)水排污水的COD、TOC分別為63.0、23.13mg/L,有機物濃度較高,考察強化混凝pH和FeCl3投加量對有機物去除效果的影響,結果見圖1。
由圖1可知,在pH=4.0和pH=8.2條件下,隨著FeCl3投加量的增大,出水COD和TOC濃度降低,去除率增加。在pH=4.0條件下,FeCl3投加量為20mg/L,對COD、TOC去除率分別為61.2%、47.5%;而在pH=8.2條件下,要達到相同的有機物去除效果,FeCl3投加量需增加至80mg/L。混凝主要去除顆粒態(tài)和膠體態(tài)有機物,混凝試驗前將水樣pH調至酸性可以使部分溶解態(tài)有機物(DOM)轉化為非溶解態(tài)有機物,降低混凝劑投加量,還有助于循環(huán)水中殘余的阻垢劑、緩蝕劑的去除,因此,優(yōu)選后的強化混凝條件為pH=4.0,FeCl3投加量為20mg/L。02軟化實驗研究結果分析(1)Ca(OH)2-Na2CO3二級軟化Ca(OH)2-Na2CO3二級軟化工藝對循環(huán)水排污水Ca2+和Mg2+的去除效果見圖2。
由圖2(a)可知,隨著Ca(OH)2投加量的增大,Mg2+濃度迅速減低,但Ca2+濃度逐漸增加,主要是因為OH-與Mg2+生成Mg(OH)2沉淀去除Mg2+。Ca(OH)2最優(yōu)投加量為350mg/L,出水1/2Ca2+、1/2Mg2+濃度分別為9.02、0.72mmol/L,繼續(xù)增大Ca(OH)2投加量,出水Mg2+濃度略降低,而Ca2+濃度繼續(xù)大幅升高,增加藥劑處理成本。
由圖2(b)可知,隨著Na2CO3投加量的增大,Ca2+濃度迅速減低,Mg2+濃度略有降低,投加Na2CO3生成CaCO3過程有Mg2+共沉淀現象,與其他研究結論一致。Na2CO3最優(yōu)投加量為450mg/L,軟化出水1/2Ca2+、1/2Mg2+濃度分別為0.89、0.69mmol/L。
此外,Ca(OH)2、Na2CO3投加量分別為350、450mg/L條件下,對TP、TOC、全硅的去除率分別為96.9%、24.9%、82.8%。
(2)NaOH-Na2CO3二級軟化
NaOH-Na2CO3二級軟化工藝對循環(huán)水排污水Ca2+和Mg2+的去除效果見圖3。
由圖3(a)可知,Mg2+和Ca2+濃度均隨著NaOH投加量的增大而減小,NaOH最優(yōu)投加量為450mg/L,出水1/2Ca2+、1/2Mg2+濃度分別為1.08、0.02mmol/L,Ca2+濃度遠低于Ca(OH)2軟化出水。
由圖3(b)可知,Ca2+和Mg2+濃度均隨著Na2CO3投加量的增大而減小,Na2CO3最優(yōu)投加量為150mg/L,出水1/2Ca2+、1/2Mg2+濃度分別為0.64、0.47mmol/L。
此外,NaOH、Na2CO3投加量分別為450、150mg/L條件下,對TP、TOC和全硅的去除率分別為97.9%、27.4%和84.3%。
(3)優(yōu)化工藝對比
Ca(OH)2-Na2CO3和NaOH-Na2CO3二級軟化對循環(huán)水排污水軟化效果基本一致,對Ca2+、Mg2+、TP和全硅去除率高。最優(yōu)Ca(OH)2-Na2CO3和NaOH-Na2CO3條件下二級軟化藥劑費用對比見表2。
由表2可知,兩種二級軟化工藝的藥劑費用基本一致。但是,Ca(OH)2-Na2CO3二級軟化由于Ca(OH)2的加入引入額外的Ca2+,造成Na2CO3投加量增加,污泥量增大,增加污泥處理費用;且NaOH加藥系統簡單,現場工作環(huán)境好,因此,二級軟化工藝選用NaOH-Na2CO3,軟化藥劑費用為1.23元/t。
03 UF實驗研究結果分析
UF實驗水源采用NaOH-Na2CO3軟化澄清出水,調節(jié)pH為7.5左右,UF運行壓力、出水濁度見圖4。
由圖4可知,在UF膜元件連續(xù)運行的700min內,運行壓力穩(wěn)定在40~44kPa范圍內,總體較為穩(wěn)定,表明UF膜未發(fā)生污堵;UF出水濁度為0.51~0.56NTU,UF膜對濁度的去除率>90%。
UF出水水質見表3。
由表3可知,UF出水SDI為2.83,小于3.0,達到RO膜進水水質要求。
04RO實驗研究結果分析將軟化-UF產水作為RO進水,在系統回收率分別為75%、85%條件下,RO實驗設備累計運行72h,運行壓力、運行壓差見圖5。
由圖5可知,RO系統回收率為75%條件下,系統運行壓力穩(wěn)定在2.3~2.4MPa,系統運行壓差隨時間增長無明顯升高現象,在18.9~20.5kPa之間波動;RO系統回收率提高至85%,系統進水壓力為2.7~2.9MPa,壓差在20.1~21.6kPa之間波動,遠低于膜運行過程中對壓差的限值(單支膜元件的壓差<100kPa),說明運行期間RO系統運行狀況較為穩(wěn)定。
考察回收率對電導率、脫鹽率的影響,結果表明,回收率為75%時,RO進水電導率為7.0~7.7mS/cm,產水電導率為46.1~68.2μS/cm;脫鹽率在99.2%~99.4%;回收率為85%時,RO進水電導率為12.5~13.5mS/cm,產水電導率在95.2~109.5μS/cm,脫鹽率為99.0%~99.3%。RO系統連續(xù)運行72h內,不同時間段的產水和濃水水質見表4。
由表4可知,在回收率分別為75%、85%條件下,RO產水TDS分別為40~48mg/L、75~85mg/L;RO濃水TDS分別為6088~6150mg/L、10750~10990mg/L。
由此可見,RO產水TDS低、TOC低,可以滿足鍋爐補給水系統對水源水質的要求。RO濃水Cl-為640~1066mg/L,可作為脫硫工藝用水。
根據實驗研究,提出循環(huán)水排污水高回收率回用處理工藝路線,見圖6。
由圖6可知,該工藝主要包括除有機物單元、軟化單元和膜處理單元。
3 結論
(1)采用強化混凝工藝有效去除循環(huán)中有機物。酸性(pH=4.0)有助于減少混凝劑FeCl3投加量,提高有機物去除效果,同時可去除循環(huán)水中殘余的阻垢劑、緩蝕劑。FeCl3最佳投加量為20mg/L,對COD、TOC去除率分別為61.2%、47.5%,減輕后續(xù)膜系統的有機污染。
(2)采用二級軟化工藝有效去除循環(huán)水中結垢性物質。NaOH-Na2CO3對Ca2+、Mg2+、TP、TOC、全硅的去除率分別為86.5%、92.5%、97.9%、27.4%、84.3%,減輕后續(xù)膜系統的無機污染,軟化藥劑費用1.23元/t。
(3)采用UF-RO工藝對循環(huán)水排污水脫鹽。系統在回收率分別為75%、85%條件下可穩(wěn)定運行,RO產水可以作為鍋爐補給水水源,RO濃水作為脫硫工藝用水。
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