3月1日17時36分,河北邯鄲供電公司變電運維中心監(jiān)控班員工孫偉斌在高壓輸電線路故障智慧處置平臺收到一條告警信息:110千伏均午線C相故障,110千伏均河變電站168開關(guān)零序過流一段保護動作跳閘,故障測距6.25千米,故障位于10~11號桿之間。孫偉斌通過該平臺將告警信息發(fā)送到輸電檢修人員的手持終端設備上。40分鐘后,輸電檢修人員排除故障。該平臺應用前,輸電檢修人員排除這樣的故障平均需要3小時。
以往,高壓輸電線路發(fā)生故障后,調(diào)控人員結(jié)合智能電網(wǎng)調(diào)度控制系統(tǒng)和故障錄波系統(tǒng),采用人工測算方法估算出故障區(qū)域。然后,搶修人員需要進一步巡檢線路才能查找出故障點,故障處置效率較低。
2016年8月份,針對輸電線路故障精準定位難的問題,邯鄲供電公司變電運維中心監(jiān)控班班長裴東鋒帶領員工成立創(chuàng)新團隊,開始研發(fā)高壓輸電線路故障智慧處置平臺。
消除輸電線路故障的第一步是精準定位故障。創(chuàng)新團隊通過分析以往3年內(nèi)輸電線路故障案例的數(shù)據(jù),找到了影響故障定位準確度的因素,其中包括電磁干擾、電阻較大等物理因素和氣候條件、地域特征等環(huán)境因素。創(chuàng)新團隊進一步明確將建立貫通電力調(diào)度主站端自動化系統(tǒng)、錄波子站、氣象監(jiān)測、線路監(jiān)測等多個系統(tǒng)的案例數(shù)據(jù)庫作為研發(fā)平臺的首要課題。經(jīng)過持續(xù)攻堅,2017年10月份,創(chuàng)新團隊攻克了內(nèi)外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)匯總的技術(shù)難點,并應用“波頭識別+參數(shù)校正”的案例推理式方法和“錄波測距公式+經(jīng)驗修正”模型為平臺建立了可自動修正故障定位偏差的案例數(shù)據(jù)庫。當線路發(fā)生故障時,平臺能夠自動將故障情況與庫存數(shù)據(jù)進行檢索比對,修正錄波測距偏差,將故障定位偏差由3千米降低至100米~300米。
提升平臺故障定位精準度后,創(chuàng)新團隊繼續(xù)探索,在5個多月后提升了搶修人員手持終端的實用性。2018年3月份,創(chuàng)新團隊為手持終端增加了故障告警和處置預案推送、故障位置導航、處置報告生成等功能,可以滿足員工高效開展故障搶修的工作需要。
2018年6月份,創(chuàng)新團隊對平臺和手持終端進行關(guān)聯(lián)調(diào)試,完成了平臺的研發(fā),并將該平臺首次應用于220千伏辛肖線跳閘故障處置。從平臺發(fā)出故障告警信息到故障消除,搶修人員僅用時42分鐘,較以往故障處置用時減少2.5小時。
在近一年半的實際生產(chǎn)應用中,創(chuàng)新團隊發(fā)現(xiàn),平臺對輸電線路安全管理處于被動治理階段。2020年1月份,創(chuàng)新團隊融合邊緣檢測、全景監(jiān)測和鐵塔熱壓感應技術(shù),為平臺增加了故障主動預防功能,推動輸電線路安全管理進入主動診斷階段。同年4月份,根據(jù)輸電運檢人員反饋的“平臺與手持終端數(shù)據(jù)傳輸經(jīng)常發(fā)生數(shù)據(jù)丟失”的問題,創(chuàng)新團隊為案例數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)包增設了定時升級功能,提升了平臺數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定性。2021年12月份,該平臺獲得全國電力職工技術(shù)成果一等獎。
目前,高壓輸電線路故障智慧處置平臺已應用于邯鄲供電公司全部103條220千伏、381條110千伏輸電線路的運行維護工作。邯鄲供電公司輸電線路隱患檢出率提升到75%。(齊曉峰、翟永旭)
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